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常見問題
隨著破碎齒板的不斷磨損,移動破碎機的排礦口逐漸增大,產品粒度變粗。為了合理平衡各段破碎機的負荷,保障破碎產品的粒度要求,必須定期對破碎機的排礦口進行測定與調整,視具體情況,每周測定并調整3~4次。
檢查排礦口常用鉛球(柱、塊)或肥皂塊測定。即將鉛塊鑄成球或柱,為了測定時手拿方便,將鐵絲鑄在球(柱)咬合內,以便用手提著放入破碎腔內,待動顎板對球(柱)咬合后將其從破碎腔內拉出,用卡尺測量被擠壓的厚度,此厚度即為破碎機排礦口寬度。測定的排礦口寬度若與工藝要求的寬度不符時,則應進行調整。必須注意的是,測定排礦口時,要在空負荷下進行。
移動破碎機是利用調整裝置調整排礦口大小的。調整裝置有兩種:
一、墊片調整
在機架后壁與楔鐵之間放一組厚度相同的墊片(下圖所示),利用增加或減少墊片層的厚度,使排礦口減小或增大,達到調整排礦口的目的。這種方法可以多級調整,操作方便,但一定要停車調整。一般用于大、中型移動破碎機,簡單擺動式移動破碎機多用這種調整裝置。
二、楔鐵調整
是利用楔型調整機構來實現的(下圖所示)。它借助于放在后肘板肘承座與機架后壁間的兩個楔鐵來調整,當擰動螺母,借絲桿使后楔鐵沿機架后壁上升時,前楔鐵則沿平行于機架側壁上的導槽向前移動,因而推動肘板與動顎也向前移動,使排礦口減小。這種方法可以達到無級調整。調整時方便省時,且不必停車,但缺點是使機器尺寸和重量增加,且不易調成水平,而使肘板、連桿受扭,所以這種調整裝置只適于中小型移動破碎機,而復雜擺動式破碎機多采用這種調整裝置。
1、破碎齒板抖動,可聽到金屬的撞擊聲。
產生原因:破碎腔襯板或破碎齒板松動,固定螺栓松動或斷裂。
排除方法:停車檢查,用錘子敲擊側壁上的固定楔鐵,然后擰緊固定螺栓或更換已損壞的螺栓。
2、推力板支承墊中產生撞擊聲。
產生原因:彈簧拉力不足或損壞,推力板支承墊中產生磨損。
清除辦法:調整彈簧拉力或更換彈簧,更換支承墊或推力板。
3、連桿頭部產生沖擊聲。
產生原因:偏心軸軸襯磨損。
消除辦法:重新刮研或更換軸襯。
4、破碎產品粒度增大
產生原因:破碎齒板下部磨損嚴重。
消除辦法:調整排礦口,減少排礦口尺寸,或將破碎齒板調換180°或更換新齒板。
5、過鐵后支顎停止擺動,連桿前后搖擺,拉桿彈簧松馳。
產生原因:過鐵時推力板破壞或者鉚釘被剪斷。
消除辦法:更換新力板。加強除鐵工作,嚴禁非破碎物落入破碎腔。
6、推力板從支承墊中脫落
產生原因:拉桿或拉桿彈簧損壞,拉桿螺帽脫扣。
消除辦法:更換損壞零件,重新安裝推力板。
7、飛輪顯著擺動,偏心軸回轉漸慢。
產生原因:皮帶輪與偏心軸的聯接鍵松馳或損壞。
消除方法:更換聯接鍵。
8、移動破碎機滾動軸承發熱。
產生原因及消除辦法:若油量不足應加沒;油質不好需換油;裝配太緊應調整;皮帶過緊應調松。
9、送電后主機轉不起來。
產生原因:電機燒毀或斷線,皮帶過松。
消除辦法:檢修電機或緊固皮帶。
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